1、概述
1.1 運行狀況與指標(biāo)
6678污水處理站建成后,污水水質(zhì)一直未能達(dá)標(biāo),尤其是懸浮物含量一度在40ppm左右,與《延長油田2011注水水質(zhì)指標(biāo)》中的要求相差甚遠(yuǎn),按照《延長油田2011注水水質(zhì)指標(biāo)》中的要求,該區(qū)域的污水應(yīng)達(dá)到Ⅱ級標(biāo)準(zhǔn),即:懸浮物≤3mg∕L,懸浮物粒徑中值≤2μm,含油量≤5mg∕L,但是,該站污水懸浮物、粒徑中值、含油、含鐵、細(xì)菌等都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過油田公司規(guī)定的指標(biāo)。另外,該站處理后的污水在回注過程中還出現(xiàn)泵壓急劇升高、儀表不能正常工作的問題。
1.2 目前工藝流程
該撬裝站所處理的含油污水為周圍井場所采出的污水,通過污水車?yán)酱司畧霾⑿兜轿鬯刂?,通過提升泵打入隔油箱內(nèi),隨后通過離心泵進(jìn)入氣浮罐(進(jìn)氣浮罐之前加絮凝劑、助凝劑、殺菌劑等),從氣浮罐出來后依次通過石英砂過濾器、纖維束過濾器和PP濾芯過濾器。
從現(xiàn)場運行的情況看,處理的效果并不理想,單用肉眼觀察,處理后的水質(zhì)反而變差。
2、存在問題
2.1 所設(shè)計的藥劑體系與水質(zhì)特點不匹配
6678污水屬高乳化、高礦化度污水,目前使用的藥劑有絮凝劑、助凝劑和殺菌劑,無法將此污水處理達(dá)標(biāo)。
2.2 流程設(shè)計不合理
(1)缺少預(yù)處理工藝
(2)卸油池的三級隔油功能與隔油箱的功能重復(fù)
(3)隔油箱入口無加藥口
(4)隔油箱出口位置過低,雜質(zhì)容易進(jìn)入下一個處理單元
(5)氣浮罐的頂部出渣口太小,無法排渣
(6)石英砂過濾器底部沒有隔板和睡帽,濾料已經(jīng)流失殆盡
(7)壓緊式纖維素過濾器設(shè)計沒有壓緊功能,過濾效果欠佳
(8)加藥管線過細(xì),加藥過程容易堵塞管線
3、解決方案
3.1 化驗分析
取6678混合污水樣,發(fā)現(xiàn)水質(zhì)呈黃色、比較渾濁,有較重的原油味,呈穩(wěn)定的乳化狀態(tài),并對其離子成分進(jìn)行室內(nèi)化驗分析,結(jié)果如下:
由以上分析可見,該水的礦化度很高,接近70000ppm,并且乳化程度很高,屬高乳化高礦化度污水。
3.2 室內(nèi)實驗
從上面的數(shù)據(jù)可以看出,水型為CaCl2型,而且礦化度很高,接近7萬,并且污水中有大量的乳化原油,所以,原流程中設(shè)計的絮凝劑、助凝劑和殺菌劑的藥劑體系并不合理,除應(yīng)該選用高品質(zhì)的絮凝劑、合適的助凝劑外,還應(yīng)從破乳、水質(zhì)穩(wěn)定方面著手。
3.3 工藝設(shè)計
針對該區(qū)域污水的高乳化和高礦化度的特點,總體的設(shè)計路線如下:
(1)在加入絮凝劑和助凝劑之前或同時,要對來水進(jìn)行預(yù)處理,主要解決含鐵、含硫、細(xì)菌和結(jié)垢等問題,可利用隔油箱做預(yù)處理單元。
(2)污水從隔油箱進(jìn)氣浮裝置過程中無需加藥劑,氣浮裝置只起到去除部分懸浮物和油污的作用。
(3)污水從從氣浮裝置處理需進(jìn)兩級石英砂或雙濾料過濾器,水質(zhì)即可達(dá)到《延長油田2011注水水質(zhì)指標(biāo)》中絕大多數(shù)指標(biāo)要求。
4、結(jié)論
(1)6678污水處理站的污水乳化程度和礦化度比較高,水質(zhì)較差,處理難度較大,需配以特殊的藥劑體系方能處理合格。
(2)現(xiàn)有工藝流程中存在諸多問題,需做調(diào)整
(3)按照“藥劑主導(dǎo),流程服務(wù)藥劑,兩者有機(jī)結(jié)合”的設(shè)計思路,新設(shè)計的藥劑體系及工藝流程可以污水處理合格。( >
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