某污水處理廠主要負責處理聚酯、紡絲、瓶片、高纖、PBT、PTA生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的生產(chǎn)污水以及廠區(qū)和周邊生活區(qū)產(chǎn)生的生活污水,污水處理工藝以二級生化處理為主體,工藝設計由一級除砂、沉淀預處理和二級好氧活性污泥法/A/A/O工藝組成,污水處理場設計處理能力78kt/d,實際污水處理量約為35kt/d。污水處理廠現(xiàn)有水一線、水二線、水三線三條污水處理生產(chǎn)線,按照生產(chǎn)污水和生活污水的不同配比分配進水分別處理,處理后的水一線出水優(yōu)于水二線和水三線出水水質(zhì)。
一、污水處理廠污水回用情況
污水處理廠以出水水質(zhì)較好的水一線出水作為污水回用水源,選用原有閑置的一座小水廠作為污水回用處理系統(tǒng)。小水廠始建于上世紀80年代初,長期處于閑置狀態(tài),主要處理設施包括加礬間、消毒間、一座水力循環(huán)澄清池(處理能力8kt/d)、兩座脈沖澄清池(每座處理能力5kt/d)、三座無閥濾池(1#和2#濾池處理能力4.8kt/d、3#濾池處理能力8kt/d)、兩座清水池(單池容積為1000m3)及泵房。
水一線出水經(jīng)外部管道輸送至污水回用處理系統(tǒng),經(jīng)過加礬、加氯后進入水力澄清池,再流入濾池,加氯后流入清水池,最后經(jīng)現(xiàn)場泵房水泵壓力外送用戶。污水回用處理工藝流程如圖1所示。
污水回用處理系統(tǒng)制水能力為9600m3/d(400m3/h),實際污水回用量在250m3/h左右,主要用于企業(yè)循環(huán)水系統(tǒng)補水、脫硫系統(tǒng)脫硫塔濾布沖洗以及高濃度生產(chǎn)污水稀釋。
二、存在問題分析
2.1 水質(zhì)問題
2.1.1 出水堿度、鈣硬度及總硬度合格率偏低
自投運開始,污水回用處理系統(tǒng)基本運行正常,水質(zhì)較為穩(wěn)定,主要水質(zhì)情況見表1。
由表1可見,污水回用處理系統(tǒng)出水13項主要水質(zhì)指標中堿度、鈣硬度及總硬度合格率偏低。這在后續(xù)作為循環(huán)水系統(tǒng)補水水源時,易造成不利影響,如回用水補水比例過高,極易引起循環(huán)水系統(tǒng)結(jié)垢傾向,故須將回用水補水比例控制在較低水平,因此將會影響污水回用節(jié)水效果。
2.1.2 水力澄清池處理低濁度水效率低
水力澄清池澄清是在池中形成活性污泥渣層,當源水通過活性污泥層時,利用接觸絮凝原理,阻留源水中的懸浮物,使水獲得澄清。由于從污水處理裝置水一線供出的源水濁度和固體懸浮物濃度(SS)較低,水力澄清池難以形成活性泥渣層,故澄清效果不佳,且抗沖擊能力差,出水水質(zhì)不夠穩(wěn)定。
2.2 系統(tǒng)產(chǎn)能問題
污水回用處理系統(tǒng)制水能力為9600m3/d(400m3/h),產(chǎn)能偏低,如回用水質(zhì)問題得以解決,公司將進一步擴大回用水使用范圍及用途,預計使用量可達到500m3/h左右,屆時此系統(tǒng)將不能滿足公司回用水使用需求。
三、問題解決方案及現(xiàn)場優(yōu)化改造實踐
3.1 污水回用處理系統(tǒng)水源優(yōu)化
為解決污水回用處理系統(tǒng)出水堿度、鈣硬度及總硬度合格率偏低問題,最初考慮通過投加石灰降低硬度,但實施起來問題較多,如投加量難以控制、人工操作工作量繁重、中和反應池難以清理、可能產(chǎn)生次生危險廢物、現(xiàn)場環(huán)境惡劣等。
因污水回用處理系統(tǒng)的澄清池、濾池對堿度及硬度無顯著去除效果,故從水一線的進水和出水進行排查分析,最終排查分析的結(jié)果為:廠區(qū)循環(huán)水系統(tǒng)在進行排污處理時,其置換的排污水流入廠區(qū)生活污水系統(tǒng),造成廠區(qū)生活污水中堿度、鈣硬度及總硬度處于較高水平,進入水一線后,因水一線污水處理工藝對堿度、鈣硬度及總硬度指標去除率有限,最終導致水一線出水三項指標偏高。
在排查出原因后,制定方案進行優(yōu)化改造,因廠區(qū)循環(huán)水系統(tǒng)排污水全部進廠區(qū)生活污水系統(tǒng),因此通過對污水提升管線進行改造和管路切換,對水一線進水水源進行優(yōu)化調(diào)整,只將生活區(qū)生活污水和廠區(qū)部分生產(chǎn)污水作為水一線進水水源,確保系統(tǒng)碳源充足,廠區(qū)生活污水和剩余生產(chǎn)污水全部進入水二線及水三線進行處理,實行“分質(zhì)分線”處理,從源頭控制水一線堿度、鈣硬度及總硬度三項指標。
3.2 污水回用處理系統(tǒng)工藝優(yōu)化改造
傳統(tǒng)水力澄清池處理低濁度水效率低以及污水回用處理系統(tǒng)產(chǎn)能偏低的問題普遍存在,目前不少澄清池都面臨老化、產(chǎn)水效率低、能耗高、出水水質(zhì)差等問題,嚴重滯后于用戶對水量和水質(zhì)的需求,水力循環(huán)澄清池存在著泥渣回流量難以控制,適應性差等缺點。因此,只有通過對現(xiàn)有污水回用處理系統(tǒng)進行工藝優(yōu)化改造,才能解決這兩項問題。
經(jīng)工藝比選及現(xiàn)場試驗研究,選擇采用高效微渦流澄清技術(shù)對水力澄清池進行改造,微渦流澄清工藝是在傳統(tǒng)水力澄清池基礎(chǔ)上,通過增設微渦流反應器,將澄清池反應區(qū)改造為微渦流反應區(qū),并在沉淀區(qū)加斜管。在不改變原澄清池外形結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,增加反應區(qū)室,反應區(qū)室內(nèi)放置球體填料,增加渦流反應器以增加水流紊動,產(chǎn)生微小旋窩,強化源水中雜質(zhì)與泥渣接觸絮凝的同時,也使水中較小雜質(zhì)顆粒能相互碰撞而產(chǎn)生異向凝聚,另外,在沉淀區(qū)裝設斜管,利用淺池理論原理成倍提高沉淀效率。(改造前、后澄清池剖面圖見圖2和圖3)
(1)水力澄清池工藝優(yōu)化改造設計參數(shù)如下:
設計凈水能力:14400m3/d,即600m3/h。
微渦流反應體積:92m3。
微渦流反應時間:約9.0min。
沉淀區(qū)面積:有效面積約80m2。
沉淀區(qū)上升流速:約8.3m3/h。
出水堰堰口負荷:約170m3/d。
(2)水力澄清池工藝優(yōu)化改造效果考核標準:
水力澄清池工藝優(yōu)化改造完成后,組織72h連續(xù)運行考核,考核期間相關(guān)指標達到以下要求:
?、佼a(chǎn)水量由原來9600m3/d(400m3/h)提高至1.2×104~1.4×104m3/d(即500~600m3/h),產(chǎn)水量提高25%~50%。
?、诔吻宄爻鏊疂岫鹊陀?.0NTU。
?、蹫V后水的濁度不高于1.0NTU。
四、現(xiàn)場優(yōu)化及改造效果
4.1 水一線進水水源優(yōu)化調(diào)整效果
對水一線進水水源優(yōu)化調(diào)整后,其出水堿度、鈣硬度和總硬度指標值顯著下降,從源頭上改善了污水回用處理系統(tǒng)的進水水質(zhì),最終使得污水回用處理系統(tǒng)出水的堿度、鈣硬和總硬度指標合格率從4月份改造實施完成后大幅上升,5~12月堿度、鈣硬度和總硬度指標合格率分別達到了99.19%、95.14%和100%。(詳見圖4,7月份鈣硬指標合格率下降主要是受回用水水源異常影響)
4.2 水力澄清池改造效果
水力澄清池工藝優(yōu)化改造完成后,項目72h連續(xù)運行情況如表2所示。
72h考核連續(xù)運行期間,系統(tǒng)產(chǎn)水量平均達到592.5m3/h,產(chǎn)水量提高48.13%,澄清池平均出水濁度1.6NTU,低于3.0NTU,濾后水的濁度0.85NTU,低于1.0NTU,三項考核指標全部完成。
改造項目投運后,實際運行中現(xiàn)場生產(chǎn)操作作業(yè)量、藥劑使用量均不同程度降低。相同產(chǎn)水量時,改造后澄清池排泥周期延長,由原先8h排泥一次提升為24h排泥一次,3#重力無閥濾池反沖洗周期也相應延長,由原先的12h反沖洗一次提升為24h反沖洗一次,每天節(jié)約反沖洗水144m3,混凝劑投加量減少,改造前投藥量為15.6mg/L,改造后投藥量為10.4mg/L,每天節(jié)約投藥量約50kg。
4.3 污水回用量提升效果
圖5、圖6為改造前后循環(huán)水系統(tǒng)及污水回用量對比。
污水回用處理系統(tǒng)出水水質(zhì)改善后,公司多個循環(huán)水系統(tǒng)提高了回用水在循環(huán)水補水中的占比(瓶片循環(huán)水回用水比例下降是因現(xiàn)場設施故障影響了回用水正常使用),污水回用量因此顯著增加(4月份污水回用量因PTA循環(huán)水系統(tǒng)停車檢修而減少),生產(chǎn)水及污水外排量隨之減少,節(jié)能減排效果顯著。詳見圖5和圖6(因改造在12月完成,故只列舉了改造當年及下一年度1-11月份數(shù)據(jù)進行對比)
五、結(jié)語
a)通過對污水回用處理裝置進水水源進行優(yōu)化調(diào)整,解決了污水回用處理系統(tǒng)出水堿度、鈣硬度及總硬度合格率偏低的問題。
b)針對傳統(tǒng)水力循環(huán)澄清池存在的反應時間相對較長、耗能大、抗沖擊負荷差、單池出水量小、效率相對較低等缺點,通過加設渦旋反應器和斜管,可提高混凝效率和沉淀效果,提升系統(tǒng)出水水質(zhì)。
c)對水力澄清池進行高效微渦流澄清技術(shù)改造后,實際運行中現(xiàn)場生產(chǎn)操作作業(yè)量、藥劑使用量均不同程度降低。
d)通過實踐應用,將高效微渦流澄清技術(shù)用于傳統(tǒng)水力循環(huán)澄清池的改造,在節(jié)約大量投資的前提下,可使水力循環(huán)澄清池產(chǎn)水量增加50%左右,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,出水水質(zhì)更好,且回用水制水單位成本亦有所下降,這對于國內(nèi)眾多小型水廠具有一定的借鑒意義。( >
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