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制藥廢水處理厭氧膜反應(yīng)器

  制藥工業(yè)廢水成分較為復(fù)雜,是一種高SS、高濃度有機物廢水,有的含有對微生物產(chǎn)生毒性的物質(zhì),使得廢水處理難度大、工藝流程復(fù)雜,傳統(tǒng)的制藥工業(yè)廢水處理方法有絮凝沉降、酸化調(diào)節(jié)、厭氧、好氧生化等。某制藥廠廢水處理工藝采用絮凝劑沉淀+水解酸化+厭氧(UASB)+好氧生物處理(ABR+A-O)+二沉池,工藝流程復(fù)雜,絮凝劑用量較大,藥劑費用高。本次實驗廢水采用較為簡單的處理工藝:沉淀+水解酸化+厭氧+膜處理工藝,取消投加絮凝劑和二沉池,節(jié)省了藥劑費用,與MBR工藝不同的是:用自身產(chǎn)生大量的沼氣和混合液快速上升,對膜表面進行沖刷,不需要增加曝氣方式對膜表面沖刷,是一種低能耗處理工藝。本次實驗數(shù)據(jù)為制藥廠廢水處理工程提供理論指導(dǎo)。

  1、實驗裝置與方法

  1.1 實驗材料

  實驗廢水:該廢水來自某制藥廠廢水,該廠產(chǎn)品主要是小諾霉素,生產(chǎn)工藝采用發(fā)酵法,廢水屬高SS、高濃度有機廢水,廢水中含有發(fā)酵過程中微生物產(chǎn)生的其他代謝產(chǎn)物,其廢水性質(zhì)見表1。

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  制藥廠廢水CODcr濃度隨生產(chǎn)批次不同而發(fā)生變化,CODcr濃度范圍在5000~15000mg/L,本試驗制藥廠廢水CODcr濃度為13510mg/L。

  厭氧微生物:采用制藥廠廢水處理站厭氧反應(yīng)器底部的污泥,初始接種污泥量為8L,濃度為10000mg/L。

  膜組件:膜材料為PVDF,中空纖維簾式,孔徑0.1~0.3μm,膜面積2.1364m2。

  1.2 實驗裝置

  實驗裝置分為如下2個部分。

  預(yù)處理裝置:預(yù)處理實驗裝置為沉淀+酸化池,采用溫控加熱容積,溫度控制34~37℃。

  厭氧膜反應(yīng)裝置:自主設(shè)計的厭氧膜反應(yīng)器實驗裝置,有效容積47L,材料為有機玻璃,并對裝置保溫措施,其實驗裝置如圖1所示。該裝置包括反應(yīng)筒體、膜組件、出水箱、沖洗箱、進料泵、反沖洗泵、抽吸泵、進水管、出水管、排氣管、水封裝置、沼氣流量計。

  料液經(jīng)酸化后用計量泵打入膜厭氧反應(yīng)器內(nèi),產(chǎn)生的沼氣量由濕式沼氣流量計計量。

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  1.3 試驗工況與運行參數(shù)

  1.3.1 預(yù)處理實驗

  把一定量的污泥和廢水加入預(yù)處理酸化池內(nèi),加溫達到37℃,廢水在酸化池內(nèi)停留一定的時間(3h),廢水用蠕動泵泵入?yún)捬跄し磻?yīng)器內(nèi)。

  1.3.2 厭氧膜處理實驗

  實驗采用廢水與厭氧污泥按一定比例混合進行培養(yǎng),投加一定量的厭氧微生物,污泥濃度為10g/L,為改善污泥性能,投加彈性填料,在污泥培養(yǎng)期,加入少量稀釋的實驗廢水,調(diào)試24d后,待運行穩(wěn)定后逐漸加大廢水濃度和廢水量,稀釋的廢水濃度在900~4330mg/L范圍,加入的廢水量從2~20L。

  實驗分為3個階段:調(diào)試、低濃度、高濃度運行階段,共運行164d,每天記錄反應(yīng)器內(nèi)的pH、觀測真空壓力、進料量、產(chǎn)沼氣量、并檢測進水和出水的COD,運行過程中對膜進行反沖洗,根據(jù)反應(yīng)器內(nèi)的pH,進行調(diào)節(jié)進料量和進料的pH。

  運行初期:調(diào)試運行時間為2月28日至3月23日,共24d,調(diào)試和運行,2月開始用清水試驗,并測試膜通量,膜運行初始通量設(shè)定為11.51L·m2·h-1。

  運行中期:低濃度運行時間3月24至5月27日,共65d,加入污泥8L,廢水COD為1210mg/L,稀釋比例為1:(6~20),進料加溫至37℃,加料從300mL逐步增加到6000mL,進料完后進行回流6h,運行10d后有氣泡產(chǎn)生,第15天后日產(chǎn)生190mL沼氣,產(chǎn)氣量逐漸增加,最多日產(chǎn)6000mL沼氣,平均產(chǎn)沼氣2000~3000mL。

  運行穩(wěn)定期:高濃度運行時間5月28至8月10日,共75d,廢水稀釋比例為1:3~1:1(COD為4430~13510mg/L),進料加溫至37℃,酸化4-24h,加料從7L逐步增加到24L,產(chǎn)氣量逐漸增加,最多日產(chǎn)90L沼氣。

  2、結(jié)果與討論

  2.1 廢水CODcr去除率效果分析

  根據(jù)運行階段,本實驗分別在運行初期、中期、穩(wěn)定期,第19天、第39天、第70天、第81天、第89天、第109天、第162天對厭氧膜反應(yīng)器的進料和出料的COD監(jiān)測,進料和出料的COD檢測及COD去除率計算結(jié)果如表2。

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  從表2檢測結(jié)果看出,廢液進料濃度根據(jù)運行初期、中期、穩(wěn)定期不斷提高,進料的CODcr由900mg/L提高到13510mg/L,經(jīng)處理后的出水CODcr由860mg/L降低到26mg/L,隨著反應(yīng)過程不斷進行,反應(yīng)器里微生物大量增長,CODcr去除率增加,COD去除率由27%提高到99.4%,當(dāng)進料COD為4330mg/L時,出水CODcr為26mg/L。實驗結(jié)果表明,自主設(shè)計的厭氧膜反應(yīng)裝置具有較好的有機物去除率,其主要原因是:一方面是膜能夠截留污泥及大分子的有機物等,從而降低出水的COD濃度,另一方面,膜能夠截留大量微生物,因而提高了微生物對制藥廢水及中間代謝產(chǎn)物的降解效率,使出水水質(zhì)得到大幅度提高,明顯好于傳統(tǒng)工藝的處理出水水質(zhì),比原制藥廠的厭氧出水(出水濃度在2200~445mg/L,該數(shù)據(jù)由廠家提供)濃度較低。

  2.2 沼氣產(chǎn)量

  沼氣產(chǎn)量是厭氧消化效果的重要指標(biāo),日產(chǎn)氣量可作為判定厭氧反應(yīng)運行效果。運行過程中每天對產(chǎn)氣進行計量,采用濕式氣體流量計量,整個實驗產(chǎn)氣量見圖2,制藥廠廢水經(jīng)膜-厭氧反應(yīng)處理沼氣日產(chǎn)量的關(guān)系。

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  從實驗結(jié)果可知,1-13d為微生物馴化期,基本不產(chǎn)生沼氣,14-25d為微生物啟動期,產(chǎn)氣量在增長,日產(chǎn)氣量范圍0.19~3L,26-164d為微生物增長期,產(chǎn)氣量增長很快,日產(chǎn)氣量范圍40~90L,產(chǎn)氣從1.13L提高到90L,反應(yīng)器產(chǎn)氣量為1.2m3/m3·d,從沼氣產(chǎn)量反映出自主設(shè)計的反應(yīng)器對于難降解的制藥廢水厭氧消化效果較好。

  2.3 有機容積負荷變化

  有機容積負荷是指單位體積池子單位時間內(nèi)所能去除的有機物量,根據(jù)投料量,COD的去除量,可計算出該設(shè)備的有機容積負荷值,計算結(jié)果為表3。

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  有機容積負荷運行初期為0.08kg/m3·d,隨著增大投料量與進料COD濃度,進入運行穩(wěn)定期,在第157天反應(yīng)器內(nèi)有機容積負荷增大到25kg/m3·d,高于傳統(tǒng)的厭氧反應(yīng)器(有機容積負荷一般為5kg/m3·d)。由于膜和填料的截留,使反應(yīng)器內(nèi)含有較高的有機容積負荷。

  2.4 反應(yīng)設(shè)備內(nèi)污泥濃度變化

  反應(yīng)器內(nèi)污泥濃度值反應(yīng)出微生物含量,在不同運行時間對底部污泥濃度進行檢測,檢測結(jié)果見表4。

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  隨著實驗的進行,底部污泥濃度發(fā)生了變化,從表4可以知道,實驗運行初期反應(yīng)器底部濃度為0.2g/L,進入運行穩(wěn)定期,在第157天反應(yīng)器內(nèi)底部污泥濃度為30.1g/L,由于反應(yīng)器膜的過濾,污泥被截留下來,減少了反應(yīng)器內(nèi)污泥流失,污泥濃度高反應(yīng)器內(nèi)的微生物就多,則有利于有機物的降解。

  2.5 膜污染控制與膜清洗方式

  在膜運行一段時間以后,膜孔內(nèi)會不可避免地被污染物堵塞,導(dǎo)致膜通量逐漸下降,并使泵的抽吸水頭增加,影響膜的使用壽命,為了減輕膜污染,本實驗從厭氧膜結(jié)構(gòu)設(shè)計、調(diào)節(jié)進水水質(zhì)、選擇膜材料、優(yōu)化操作參數(shù)方面來考慮。

  2.5.1 厭氧膜結(jié)構(gòu)設(shè)計

  一般認為,增加曝氣強度和錯流速度能夠減輕膜污染。江西省科學(xué)院能源研究所自主設(shè)計的反應(yīng)器能夠產(chǎn)生大量的沼氣和混合液快速上升,增加沼氣和混合液強度和錯流速度,對膜表面進行沖刷,起到減緩膜污染。與好氧曝氣相比,不需要用曝氣方式?jīng)_刷膜,具有能源消耗低的處理方法。

  2.5.2 調(diào)節(jié)進水水質(zhì)

  進水中的有些纖維狀的雜質(zhì)容易造成膜絲的纏繞,導(dǎo)致有效過濾面積降低,膜面的沖刷效果下降,通常需要增加預(yù)處理設(shè)施以去除這些雜質(zhì)。本實驗使用的制藥廠廢水預(yù)處理為沉淀池,沉淀可將大部分懸浮物沉淀去除。

  2.5.3 膜材料的選擇

  不同材質(zhì)的膜抗污染能力具有明顯的差異。實驗對比了PSF、CA和PVDF膜的抗污染能力,發(fā)現(xiàn)PVDF膜的污染趨勢最小。本實驗選用抗污泥能力強的PVDF材料的膜。

  2.5.4 優(yōu)化操作參數(shù)

  膜通量是決定膜運行周期的重要因素,一般膜通量越低,膜污染發(fā)展越緩慢。但為了降低膜的投資成本,通常不會采用很低的通量值,而是選則一個合適的通量條件,既可以降低膜的使用面積和投資成本,也不會導(dǎo)致膜污染發(fā)展過于迅速。本研究穩(wěn)定運行期膜通量設(shè)定為6.5L·m2·h-1。

  2.5.5 膜清洗方法

  當(dāng)膜污染發(fā)展到一定程度時,膜通量迅速下降,此時需要對膜組件進行清洗。清洗方法包括物理清洗、化學(xué)清洗或生物清洗。本實驗清洗方法為機械反沖洗+氧化劑化學(xué)浸泡,在運行初期,間隔3d對膜清水反沖洗,運行中期膜出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,每天進行清水反沖洗,運行后期間隔2h就要反沖洗一次。

  3、結(jié)論

  1)自主設(shè)計的厭氧膜反應(yīng)器特點是自身產(chǎn)生的沼氣和混合液沖刷膜表面來減輕膜污染,與好氧曝氣相比具有能耗低。反應(yīng)器采用填料和膜的過濾,污泥流失較少,微生物量多,底部的污泥濃度較高,污泥濃度值為30.1g/L。

  2)該反應(yīng)器有機容積負荷由0.08kg/m3·d提高到25kg/m3·d,日產(chǎn)氣從1.13L提高到90L,產(chǎn)氣量達到1.2m3/m3·d,經(jīng)處理后的出水CODcr由860mg/L降低到26mg/L,COD去除率由27%提高到99.4%,實驗結(jié)果表明自主設(shè)計的厭氧膜反應(yīng)裝置具有較好的生化性和有機物去除率,出水水質(zhì)明顯好于傳統(tǒng)工藝的處理出水水質(zhì),比原制藥廠的厭氧出水濃度較低。

  3)本實驗選用抗污泥能力強的PVDF膜,實驗穩(wěn)定運行膜通量定為6.5L·m2·h-1,膜的清洗方法為機械反沖洗+氧化劑化學(xué)浸泡。( >

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