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GA生產(chǎn)廢水厭氧和深度處理技術

  1、引言

  某酶制劑工廠的目前生產(chǎn)GA(糖化白蛋白酶)酶制劑,該工廠排放的廢水COD濃度濃度很高。工廠現(xiàn)有工藝采用純好氧工藝,能耗和剩余污泥產(chǎn)量高,造成運行成本較高。目前國內(nèi)厭氧生物處理技術在酶制劑生產(chǎn)廢水處理方面已經(jīng)投入使用。

  本論文基于實際廢水取樣的基礎上,進行厭氧實驗和深度處理實驗。通過實驗考察厭氧處理以及深度處理的工藝條件,為工藝設計提供設計依據(jù)。

  2、實驗部分

  2.1 材料

  試驗所用廢水為某GA生產(chǎn)廠的廢水。對其原水進行檢測。GA廢水結果見表1,從表1原水水質(zhì)參數(shù)可以看出:

  (1)GA廢水中CODcr和BOD5濃度高,BOD5/CODcr的比例高,超過一般厭氧處理所要求0.3,合適采用厭氧處理。

  (2)GA廢水中氮磷濃度較高,在厭氧實驗中,需要控制一定的ph值。

  (3)GA廢水在處理后端需要考慮混凝工藝。GA中磷濃度較高同時考慮磷的除去,以達到排放標準。

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  2.2 儀器

  pH計,恒溫搖床,1000ml反應瓶,1L高型燒杯,四聯(lián)混凝裝置,數(shù)個曝氣頭,氣泵(用于曝氣)。

  2.3試劑

  FeCl3配成質(zhì)量濃度為5%的溶液(以Fe3+計),BaCl2×2H2O(分析純),接種污泥(取自某造紙廢水處理IC反應器),30%NaOH溶液,98%H2SO4,陽離子聚丙烯酰胺。

  2.4 試驗方案和步驟

  2.4.1 厭氧可降解性試驗

  在空氣恒溫搖床中進行批式試驗,搖床速度控制在120r/min,溫度控制在35℃,pH控制在6.8~7.5之間。接種的顆粒污泥取自造紙水處理廠的厭氧反應器,其原處理水質(zhì)與本實驗所用原水有一定差距。采用該污泥進行馴化,目的是使之適應實驗廢水特點。

  分別進行了3組實驗:(1)對照組(醋酸鈉溶液);(2)GA廢水COD濃度較高,原水稀釋4倍。

  對照組的目的是考察接種污泥的活性是否正常,主要考察的是污泥的性質(zhì)。

  GA廢水稀釋的目的是因為若采用厭氧反應器,可以將厭氧出水與原水進行回流稀釋,降低進水中的揮發(fā)性脂肪酸濃度,使其降低至毒性閾值以下。同時,厭氧出水與原水進行回流稀釋,不會造成工程設計中厭氧反應器總容積負荷的增加,這在常規(guī)的厭氧工藝,如帶有外循環(huán)的EGSB反應器中是常用的手段。

  在1000ml反應瓶中根據(jù)試驗要求分別加入250ml的不同水樣,并投加一定量厭氧顆粒污泥(投加量根據(jù)污泥負荷0.3kg⁃SCOD/kgVSS/dCODcr計算),將反應瓶放置在空氣恒溫搖床中。在厭氧反應過程中產(chǎn)生的沼氣使瓶內(nèi)壓力不斷增加,瓶內(nèi)自帶的在線壓力頭將持續(xù)記錄壓力值隨時間的變化。反應結束后,測定出水CODcr。根據(jù)壓力隨時間變化的曲線,以及進出水CODcr值,可計算出厭氧產(chǎn)沼氣活性以及CODcr去除率。

  每個水樣進行3-4批試驗,前1批試驗結束后,撇除廢水,保留污泥,繼續(xù)采用該污泥進行下一批試驗。每批試驗所用的廢水水質(zhì)水量一致。通過3-4批批式試驗,使厭氧污泥逐步適應該廢水,達到穩(wěn)定去除狀態(tài)。

  試驗中使用的反應瓶是德國WTWOxitopAN12產(chǎn)品,在試驗過程中能記錄氣體壓力實時變化。在瓶口裝有氫氧化鈉固體,能充分吸收氣體中的二氧化碳,因此測得的氣體壓力體現(xiàn)的是沼氣中甲烷的壓力。

  2.4.2 好氧可降解性實驗

  在室溫下,將厭氧出水作為好氧進水,接種一定量的市政好氧污泥(投加量根據(jù)污泥負荷0.3kgSCOD/kgVSS/dCODcr計算)曝氣,每天根據(jù)污泥負荷取出部分出水,補充進水至原有反應體積,監(jiān)測每天出水CODcr,待出水CODcr去除率穩(wěn)定后收集好氧出水。

  2.4.3好氧出水混凝除磷實驗

  將厭氧出水再經(jīng)好氧處理后,采用混凝工藝。GA的試驗條件分別如表2。

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  3、結果與討論

  3.1 厭氧可降解性試驗

  3.1.1 對照實驗

  以CODcr為2000mg/L的醋酸鈉溶液作為空白實驗的底物,實驗數(shù)據(jù)見表3。污泥在對照組的活性為0.36gCODcr/gVSS/day,說明具有很高的污泥活性。厭氧出水的CODcr小于200mg/L,說明具有很強的CODcr去除能力。從圖1可以看出,3批實驗的產(chǎn)氣曲線吻合的很好,說明污泥活性很穩(wěn)定。

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  3.1.2 GA廢水稀釋4倍的厭氧實驗

  根據(jù)表4和圖2綜合判斷,經(jīng)過2批污泥馴化后(總計30天),第3批厭氧實驗達到比較穩(wěn)定狀態(tài),說明在此條件下廢水對污泥沒有強毒性,厭氧污泥可以逐步適應。GA廢水稀釋4倍后厭氧進水,CODcr較高情況下(所以污泥延長適應周期和厭氧降解時間),厭氧CODcr去除率穩(wěn)定在90%;厭氧出水CODcr在1000mg/L以下。污泥活性在0.60gCODcr/gVSS/day。

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  3.1.3 小結

  通過對廢水的厭氧可降解實驗研究,表明GA廢水稀釋4倍的水樣對厭氧產(chǎn)甲烷菌沒有產(chǎn)生強毒性作用。廢水進行4批厭氧,4批厭氧中也沒有體現(xiàn)。因此,采用厭氧工藝處理廢水是可行的。

  3.2 好氧出水混凝試驗

  3.2.1 表5是經(jīng)過上述處理的廢水水質(zhì),對其進行混凝試驗

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  注:GA廢水是稀釋4倍后的厭氧出水做好氧實驗后,好氧出水。

  3.2.2 表6是GA廢水混凝試驗表

  從表6中,得知在投加量Fe:P按摩爾比=2:1的情況下效果較好,符合污水三級排放標準要求。

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  4、結束語

  通過對GA稀釋4倍,進行生物可降解性實驗,針對該水樣測試結果。

  可知:對照污泥的污泥活性為0.36gCODcr/gVSS/day。

  GA稀釋4倍的原水,SCODcr的去除率90%,污泥活性為0.60gCODcr/gVSS/day,說明在此條件下廢水對厭氧污泥沒有毒性,厭氧處理方法可以用于該類廢水的處理。

  GA混凝試驗的最優(yōu)條件是投加量Fe:P按摩爾比=2:1,出水CODcr=178mg/L,TP=0.56mg/L,COD去除率是42.95%。PLC混凝試驗的最優(yōu)條件是投加量300mg/L(以Fe計),出水CODcr=104mg/L,COD去除率是70.54%。( >

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