某電子材料有限公司主要以丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸異辛酯、過硫酸銨、尿素、乳化劑和氨水等為原料生產(chǎn)水溶性膠黏劑,在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生水溶性膠黏劑廢水,該廢水有機物含量較高、成分復雜、可生化性較差且間歇排放,屬較難處理的工業(yè)廢水?;谠撋a(chǎn)企業(yè)的-求及相關(guān)的研究成果,并根據(jù)該廢水的水質(zhì)特點,確定采用Fenton氧化+混凝沉淀+UASB+生物濾池的組合工藝對其進行處理。
一、工程進出水水質(zhì)和水量
廢水主要來自膠黏劑生產(chǎn)用軟水制備樹脂再生廢水、聚合反應釜及乳化缸清洗廢水、地面和設備清洗廢水,廢水總量大約為120t/d。處理出水水質(zhì)需達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)的三級標準(氨氮執(zhí)行二級標準)。工程進出水水質(zhì)如表1所示。
二、處理工藝流程
廢水處理工藝流程如圖1所示。
廢水首先進入調(diào)節(jié)池均和水質(zhì)水量,然后經(jīng)提升泵1進入Fenton池,通過加藥裝置1加入硫酸亞鐵和雙氧水進行Fenton氧化預處理,以提高廢水的可生化性。Fenton池出水自流進入混凝沉淀池,通過加藥裝置2加入NaOH、PAC和PAM進行絮凝沉淀反應,去除部分COD和大部分SS?;炷恋沓爻鏊粤鬟M入中間池,在中間池內(nèi)進行混合、均化,然后經(jīng)提升泵2進入UASB,進行厭氧分解,去除大部分COD及部分氨氮。UASB出水進入生物濾池,通過好氧微生物的作用進一步去除污染物。生物濾池出水進入貯水池,部分出水作為生物濾池反沖洗用水,反沖洗出水回流至調(diào)節(jié)池,其余出水經(jīng)標準排口排放至園區(qū)污水處理廠。來自混凝沉淀池、UASB的污泥排入污泥池,沉淀濃縮后上清液回流至調(diào)節(jié)池,濃縮污泥用脫水機壓濾脫水,干污泥委外處置。調(diào)節(jié)池、生物濾池由工藝鼓風機提供所需的空氣,反洗空氣由反洗風機提供。
三、主要構(gòu)建物
主要構(gòu)建物及設計參數(shù)見表2。
四、工程調(diào)試及運行結(jié)果
4.1 工程調(diào)試
4.1.1 預處理調(diào)試
在廢水處理工程設計階段對廢水進行了Fenton氧化小試實驗,綜合考慮排放-求及運行成本,最終確定了Fenton氧化的最佳條件,即在Fenton池內(nèi)通過加酸調(diào)節(jié)廢水pH至3~4,然后加入質(zhì)量分數(shù)為0.25%的硫酸亞鐵和質(zhì)量分數(shù)為0.5%的雙氧水,攪拌反應2.5h后,加堿調(diào)節(jié)pH至8左右。在混凝沉淀池內(nèi)加入質(zhì)量分數(shù)為0.1%的PAC和質(zhì)量分數(shù)為0.0025%的PAM。通過預處理,提高了廢水的可生化性。預處理后出水COD平均為3520mg/L,氨氮平均為30.1mg/L,COD、氨氮去除率分別為36%、42.1%。
4.1.2 UASB調(diào)試
UASB污泥選用城市污水處理廠脫水后的消化污泥,含水率約為80%。UASB有效容積為480m3,投加消化污泥量按20kg/m3,干污泥總量為9.6t,濕污泥量約為48t。UASB投加污泥后進行35d的馴化。調(diào)試過程初期,COD容積負荷控制在0.3~0.5kg/(m3•d),由于廢水缺磷,按照m(COD):m(N):m(P)=100:5:1適當投加磷營養(yǎng)源。定期監(jiān)測COD和VFA,當COD去除率達到80%時,逐步提升負荷,直至設計負荷0.88~1.3kgCOD/(m3•d),后續(xù)進水COD逐漸提高至5500mg/L。經(jīng)過2個半月的時間,完成UASB調(diào)試,HRT為36h。之后進入穩(wěn)定運行階段,出水COD平均為635mg/L,COD去除率為82%左右。
4.1.3 生物濾池調(diào)試
生物濾池共4格,并聯(lián)運行,所加填料為球形陶粒,濾料層厚度為3.0m,填料體積為30m3。生物濾池采用自然掛膜法,按照設計風量的50%對生物濾池進行曝氣,同時按照設計流量的20%進行進水。濾池在連續(xù)悶曝24h后開始進水,并控制進水COD保持在300~350mg/L,DO在2.5mg/L左右,進水COD負荷在3.5~4kg/(m3•d)。然后按廢水量的10%逐步增加進水量,同時增大曝氣量,監(jiān)測COD濃度的變化情況,并觀察生物膜的生長情況。在生物濾池運行一段時間后,需-采用氣水聯(lián)合對濾池進行反沖洗,氣洗強度為10~15L/(m2•s),水洗強度為4~5L/(m2•s),反沖洗時間控制在15min左右。每隔3~5天需-進行1次反沖洗,反洗出水回流至調(diào)節(jié)池。穩(wěn)定運行后,出水COD平均為350mg/L,氨氮平均為22.4mg/L,COD、氨氮去除率分別為44.9%、22.7%。
4.2 運行效果
廢水處理工程建成后,經(jīng)過3個月調(diào)試達到了設計負荷,運行情況良好,處理出水可以達到污水處理廠進水接管標準。穩(wěn)定運行4個月后,進行竣工驗收,某監(jiān)測公司對工程出水連續(xù)監(jiān)測5d,表3為5d檢測的平均值。
運行結(jié)果表明,經(jīng)Fenton氧化和混凝沉淀預處理后,出水COD為3520mg/L,預處理COD總?cè)コ蕿?6%,達到了比較好的效果。Fenton氧化可將大分子有機物轉(zhuǎn)化為小分子有機物,B/C由原來的0.18提高至0.35,提高了廢水可生化性,保證了后續(xù)生化處理工藝的有效運行。整個系統(tǒng)的COD總?cè)コ蔬_到93.6%,出水COD平均為350mg/L,對于COD的去除,UASB和生物濾池的生化處理起了主導作用。
廢水經(jīng)預處理后,氨氮有一定的降解,預處理氨氮總?cè)コ蕿?2.1%。由于反應中生成的•OH具有強氧化性,在氧化降解有機物的同時氧化了氨氮。UASB對氨氮沒有明顯的去除效果,氨氮濃度基本保持不變。生物濾池對氨氮有一定的降解效果。整個系統(tǒng)的氨氮總?cè)コ蔬_到56.9%,出水氨氮平均為22.4mg/L,對于氨氮的去除,物化預處理起了主導作用。
廢水經(jīng)預處理后,SS明顯降低,SS去除率為75.7%。整個系統(tǒng)的SS總?cè)コ蔬_到89.5%,出水SS平均為315mg/L,處理效果較好。
五、技術(shù)經(jīng)濟指標
本項目為某電子材料有限公司的新建廢水處理項目,總投資共計199萬元。不計折舊費,運行費用主要包括電費、藥劑費及污泥處置費、人工費。平均日電耗約442kW•h,電價以0.8元/(kW•h)計,則需電費2.94元/m3,在運行中需-加酸、氫氧化鈉、PAC、PAM、硫酸亞鐵和雙氧水等藥劑,藥劑費用約為3.0元/m3,產(chǎn)生干污泥(含水率80%)約60kg/d,需污泥處置費0.2元/m3,人工費為0.66元/m3,運行費用合計約為6.8元/m3。
六、結(jié)論
水溶性膠黏劑生產(chǎn)廢水水質(zhì)波動大,可生化性差,經(jīng)Fenton氧化+混凝沉淀+UASB+生物濾池的組合工藝處理后,最終出水COD平均為350mg/L,氨氮平均為22.4mg/L,SS平均為315mg/L,各項指標均滿足《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)的三級標準(氨氮滿足二級標準)。該工藝運行穩(wěn)定,污染物去除效果顯著,運行成本約為6.8元/m3。( >
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