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酒精廢水污泥減量低溫干化技術(shù)

  一、背景介紹

  我司污水車間運(yùn)行過程中,所產(chǎn)生的污泥每年約4000噸(含水83%~85%),摻拌爐灰后運(yùn)往市環(huán)衛(wèi)處填埋場填埋處理,每年付平整費(fèi)超過30萬元?,F(xiàn)因填埋場地日趨緊張,環(huán)衛(wèi)處決定合同到期后不再接收我司污泥,導(dǎo)致了我司污泥未來無處存放。基于這一原因,我司針對剩余污泥有機(jī)物質(zhì)含量高,細(xì)胞內(nèi)水含量大的特點(diǎn),進(jìn)行小試、中試,徹底解決污泥切條不成型,細(xì)胞破壁難這一技術(shù)課題,最終確定了新的污泥減量處理工藝路線?,F(xiàn)將實(shí)驗(yàn)結(jié)果及工程應(yīng)用介紹各位環(huán)保工作者,相信會(huì)對酒精廢水處理及酒精生產(chǎn)行業(yè)有一定借鑒作用。

  二、技術(shù)原理

  污泥干化技術(shù)是通過熱泵機(jī)組對污泥進(jìn)行加熱除濕,達(dá)到干化的目的。其中包含兩個(gè)循化系統(tǒng)

  2.1干化空氣循環(huán)

  干燥熱空氣通過循環(huán)風(fēng)吹送、烘干帶上機(jī)輸送面上的切條狀污泥干燥熱空氣吸收水分后形成濕熱空氣,濕熱空氣在熱泵機(jī)組內(nèi)經(jīng)過除濕和加熱后,又形成干燥熱空氣,從而形成干化空氣的循環(huán)。

  2.2熱泵冷媒循環(huán)

  低溫低壓冷媒液體經(jīng)蒸發(fā)器時(shí)冷凝外排熱空氣中水分,實(shí)現(xiàn)除濕脫水。蒸發(fā)后低溫低壓冷媒氣體經(jīng)壓縮機(jī)做工形成高溫高壓冷媒氣體,又經(jīng)膨脹閥釋放壓力形成低溫低壓冷媒液體,如此循環(huán)。通過以上兩個(gè)循環(huán),實(shí)現(xiàn)污泥的循環(huán)除濕脫水。

  三、項(xiàng)目主要設(shè)備

  緩沖罐、切條機(jī)、低溫干化機(jī)、輸送絞龍、主控柜、配電柜、裝機(jī)功率合計(jì):約132kw,運(yùn)行功率75kw。

  四、污泥性質(zhì)

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  酒精廢水剩余污泥有機(jī)含量特別大,內(nèi)部結(jié)合水難于脫出,因此破壁技術(shù)是前提。

  4.1實(shí)驗(yàn)過程

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  根據(jù)該污泥有機(jī)質(zhì)高的特點(diǎn),實(shí)驗(yàn)選用SMA-4(污泥改性劑),選用石灰作為骨架劑。向一次脫水污泥中投加不同配比藥劑進(jìn)行改性,再采用高壓帶式深度脫水小型實(shí)驗(yàn)裝置進(jìn)行實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表2。

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  由表1、表2、圖4可見:

  4.1.1待深度脫水污泥含水率高達(dá)86.99%、有機(jī)質(zhì)比例為63.27%,屬于脫水難度較高的污泥。(一般污泥含水率82%、有機(jī)質(zhì)比例50%~60%)。

  4.1.2在相同改性劑投加量條件下,隨著骨架劑(石灰)投加量的增加,壓榨后污泥含水率逐漸降低。減量率加大。

  4.1.3單獨(dú)投加1%改性劑(SMA-4弱酸環(huán)保型藥劑,溶液pH4左右)時(shí),深度脫水后污泥含水率約為73%,對應(yīng)污泥減量率約為46%。

  綜合上述小試結(jié)果,我們預(yù)壓榨采用了1%的改性劑和1%的骨架劑,進(jìn)行了低溫干化中試。

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  對干化后的污泥進(jìn)行了熱值檢測,結(jié)果為2200卡/克,具有一定回收利用價(jià)值,經(jīng)過多次的實(shí)驗(yàn),我司最終確定了以預(yù)壓(加改性劑和骨架劑)→低溫干化→焚燒為主的工藝路線。

  干化后情況:干化后污泥含水率≤40%,水份流回污水系統(tǒng),干物剩至2.5噸~2.8噸(減量70%左右),外運(yùn)不必?fù)綘t灰,減輕周邊環(huán)境影響。污泥熱值得到提高,可達(dá)2200卡/噸~2500卡/噸,具有一定利用價(jià)值。

  五、運(yùn)行問題分析

  5.1切條成型問題:切條是本工藝的重點(diǎn)直接影響干化效果,因此我司采取高壓帶式壓濾機(jī)輔以破壁劑預(yù)脫水工藝,干化過程將一小部分干泥回流返混,很好的解決了成型問題。

  5.2電耗問題:因我司有自發(fā)電廠所以用電成本比較低,如果其他企業(yè)外購電,那成本也是重點(diǎn)考慮的問題。

  六、效益分析

  設(shè)備設(shè)施投入運(yùn)行穩(wěn)定后,我們同改造前進(jìn)行了對比。

  6.1原污泥處置費(fèi)用:30萬元/年;處理量:4000噸(含水85%);每噸污泥處置費(fèi)用:300000元/4000噸=75元/噸(含水85%)。

  6.2污泥干化后年費(fèi)用:75KW×24h×330天×0.35元/Kw•h=20.79萬元

  每噸污泥處置費(fèi)用:207900元/4000噸=52元/噸

  干化后每噸污泥節(jié)約費(fèi)用:75-52=23元/噸污泥

  干化污泥熱值回收利用年總計(jì):2200卡/噸×2.5噸/天×330天/3500卡/噸褐煤×300元/噸=15.56萬元/年

  6.3年收獲效益

  15.56萬元-20.79萬元=-5.23萬元

  6.4年節(jié)約效益

  30萬元-20.79+15.56=24.77萬元

  七、結(jié)論

  7.1污泥減量采用低溫干化技術(shù),工藝簡單占地面積小,可以充分利用原有設(shè)施,稍加部分設(shè)備即可實(shí)現(xiàn)污泥深度處理,成品具有一定熱值(2200卡/克),與煤混拌燃燒,可實(shí)現(xiàn)資源再利用。

  7.2低溫干化技術(shù)減容減量效果明顯,實(shí)現(xiàn)減容減量70%左右,且水分10%~50%可控,可根據(jù)實(shí)際情況,因地制宜,靈活操作。

  7.3占地面積小,適用于改造項(xiàng)目。( >

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