1工程概況
現(xiàn)有項目工藝廢水主要是浸洗工序產(chǎn)生的廢水,溫水浸洗槽、熱水浸槽及冷水浸槽浸洗廢水。解凍后的鮮鹿茸經(jīng)溫水熱水及冷水浸洗后直接進人風(fēng)干工序。由于解凍后的鮮鹿茸首先進入溫水浸洗槽,因此溫水浸洗槽由于水溫較高,浸洗時間較長,浸出物較多,廢水水質(zhì)較差;熱水浸洗由于水溫較高,浸出物也較多,廢水中各項污染物指標(biāo)均為最高。冷水浸洗曹主要是對熱浸后的物料進行清洗,廢水污染物含量少。結(jié)合三種浸洗槽排放的廢水情況,污水處理站規(guī)模要達到30t/d,進水水質(zhì)見表1。
2工藝設(shè)計
2.1主要建構(gòu)筑物
(1)化糞池,鋼砼,全地下,容積30m3,利舊。
(2)MBR反應(yīng)槽,1座,全地上,尺寸3.0mX2.0mx2.7m,鋼板焊接,水力停留時間12h,有效容積15rno
(3)設(shè)備用房,磚混,全地上,1座,尺寸10.7m×3.5m×3.7IT/,與廠區(qū)建筑風(fēng)格一致。
2.2主要設(shè)備
(1)提升泵2臺,形式潛水泵,一用一備,參數(shù)Q=I.25m/tl,H=6m,N=0.37kW。
(2)氣浮系統(tǒng)1套,氣浮槽體(含池體、池體內(nèi)部管路,出水裝置、攪拌池)、溶氣系統(tǒng)、撇渣系統(tǒng)、回流泵、管道混合器。
(3)PAC溶藥槽1個,規(guī)格500L,個,材質(zhì)PE。攪拌方式采用機械攪拌,內(nèi)設(shè)1臺攪拌器,電機功率0.37kW/臺。
(4)PAC加藥泵2臺,形式加藥計量泵,一用一備,50L/h,H=30m,P=0.25kW。
(5)PAM溶藥槽1個,規(guī)格500L/個,材質(zhì)PE。攪拌方式采用機械攪拌,內(nèi)設(shè)1臺攪拌器,電
機功率0.37kW/臺。
(6)MBR膜組件1組,20片/組,膜片材質(zhì)聚乙烯。間歇運行,啟動9min,停歇3min,日運行18h,
(7)自吸泵1臺,參數(shù)Q=I.83m3/h,N=0.37kW;
(8)風(fēng)機1臺,參數(shù)Q=O.75111。/min,3m,Ⅳl-1.5kW
3運行效果分析
3.1運行效果
該污水站自2016年5月份開工建設(shè),建設(shè)規(guī)模小,且大部分處理設(shè)施為鋼板焊接,建設(shè)周期較短。經(jīng)第三方檢測,出水達標(biāo),正式投入運行。定期出水監(jiān)測表明,采用本組合工藝,適合處理鹿茸加工廢水,出水COD、BODs、氨氮及懸浮物ss均達到排放要求,處理效果見表3由表3可以看出,采用氣浮,水解酸化/MBR膜反應(yīng)器/砂濾組合工藝處理后,出水效果較好,各項指標(biāo)均達到《遼寧省污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB21—1627—2008)的排放要求。
3.3工藝處理效果分析
(1)鹿茸制品廢水含有少量細毛,容易堵塞MBR膜反應(yīng)系統(tǒng),反洗頻率增多。
(2)MBR膜反應(yīng)池較其他生化處理工藝,剩余污泥產(chǎn)量低,降低了污泥處理費用。
4經(jīng)濟技術(shù)分析
4.1工程投資
工程總投資30.5萬元,其中土建投資5.8萬元,設(shè)備部分投資24.7萬元。
4。2運行費用
動力費用:污水處理站裝機容量6.33kW,實際運行功率3.165kw,電費按遼寧省一般工業(yè)電價
為0。83元/1(W·h,每日電費為3.165x0.83×24=63.05元。噸水電費:63.05/30=2.10元/t水。藥劑費用:氣浮機運行需要投加PAC、PAM藥劑,藥劑費0.15元/t水。人工費用:水站規(guī)模較小,可廠內(nèi)人員兼職。總運行費用(2.10+0.15)元/t水=2.25元/t水。
5結(jié)論
采用氣浮機/MBR膜生物反應(yīng)器組合工藝可以有效處理以鹿茸、人參為原材料的中藥飲片加工廢水,降低污染物含量,工藝出水能達到《遼寧省污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB21/1627—2008)中對的排放標(biāo)準(zhǔn),可直接排人市政管網(wǎng),進入污水處理廠。本工藝占地小,自動化程度高,操作簡單,可減少人力投入,運行費用為2.25元It水。
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