制藥生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的有機(jī)廢水是公認(rèn)的嚴(yán)重水環(huán)境污染源之一。我國制藥工業(yè)存在著企業(yè)數(shù)量多、生產(chǎn)規(guī)模小、布局分散、原料投入大但產(chǎn)出小、污染突出的問題。從2008年起,我國開始實(shí)施《制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21908—2008)。該標(biāo)準(zhǔn)中的指標(biāo)均比美國標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格,例如:發(fā)酵類企業(yè)的COD、BOD和總氰化物排放標(biāo)準(zhǔn)均與歐盟標(biāo)準(zhǔn)接近[2],其中COD的排放限值降低到了120 mg/L,而之前的限值是300 mg/L,但多數(shù)企業(yè)排水均不能達(dá)到新的排放標(biāo)準(zhǔn),即使能夠達(dá)標(biāo)排放,極高的運(yùn)行處理費(fèi)用也令企業(yè)運(yùn)行舉步維艱。因此尋找一種處理效果好、基建及運(yùn)行費(fèi)用合理的工藝已經(jīng)成為制藥廢水處理迫在眉睫的任務(wù)。
筆者以制藥廢水中具有代表性的發(fā)酵類有機(jī)廢水為研究對象,通過循環(huán)式活性污泥(CASS)工藝和特異性好氧移動床生物膜法(SMBBR)工藝對內(nèi)蒙古某制藥廠的發(fā)酵類制藥廢水進(jìn)行處理,對比分析了兩種工藝的各自特點(diǎn)以及對北方寒冷地區(qū)發(fā)酵類廢水的處理效果。
1 兩種工藝簡介
CASS工藝流程:綜合廢水→調(diào)節(jié)池→一級水解酸化池→CASS池→二級水解酸化池→接觸氧化池→二沉池→排水。
SMBBR工藝是基于移動床生物膜法(MBBR)的一種改進(jìn)技術(shù),其兼具傳統(tǒng)流化床和生物接觸氧化法兩者的優(yōu)點(diǎn),選用特殊的SDC-03型生物載體作為填料,選用特定的具有很強(qiáng)的生命力和旺盛的繁殖能力,能適應(yīng)各種不良的環(huán)境條件的高活性反硝化菌DNF409作為菌種,組合成SMBBR工藝。SMBBR通過曝氣和水流的提升作用使填料處于流化狀態(tài)[3],提高廢水與懸浮填料的接觸次數(shù),延長反應(yīng)時間且動力消耗極低[4]。SMBBR工藝流程:綜合廢水→調(diào)節(jié)池→一級水解酸化池→單一SMBBR池→二級水解酸化池→接觸氧化池→二沉池→排水。SMBBR工藝裝置見圖1。
圖1 SMBBR工藝裝置
與CASS工藝相比,SMBBR工藝中單位容積反應(yīng)器內(nèi)微生物量為CASS工藝的5~20倍,處理能力強(qiáng),對水質(zhì)、水量、水溫變動的適應(yīng)性強(qiáng);生物膜含水率比CASS池低,不會出現(xiàn)污泥膨脹現(xiàn)象,能保證出水懸浮物含量較低,運(yùn)行管理方便;剩余污泥產(chǎn)量為CASS池的1/4,污泥處置費(fèi)用低;食物鏈較長,生物膜內(nèi)同時存在硝化與反硝化反應(yīng),所需空間少、占地省[5];COD負(fù)荷率高,空氣氧利用率高,抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng),不需要設(shè)置回流,能耗較低。
2 實(shí)驗(yàn)方法
2.1 原水水質(zhì)
原水來自某生物制藥有限公司,該公司的綜合廢水處理采用“調(diào)節(jié)池+一級水解酸化池+CASS池+二級水解酸化池+接觸氧化池+二沉池”工藝,本試驗(yàn)用水取自該公司污水處理廠的一級水解酸化池出水,一級水解酸化池的進(jìn)水是經(jīng)過調(diào)節(jié)池和物理處理后的出水。該公司主要生產(chǎn)輔酶Q10,廢水主要污染物為生物發(fā)酵剩余的營養(yǎng)物質(zhì)、生物代謝產(chǎn)物等。原水的水質(zhì)水量變化較大,其成分復(fù)雜,碳氮營養(yǎng)比例失調(diào)(氮源過剩),硫酸鹽和懸浮物含量高,廢水帶有較重的顏色和氣味,易產(chǎn)生泡沫,含有具有抑菌作用的難降解物質(zhì)。原水水質(zhì)情況見表1。
2.2 分析項(xiàng)目與測定方法
水質(zhì)分析方法:COD、NH3-N、TN、TP、SS、色度均按文獻(xiàn)中[6]規(guī)定的方法進(jìn)行測定。溶解氧、溫度采用便攜式溶氧儀測定,pH采用PB-S型pH計(jì)測定。
本實(shí)驗(yàn)經(jīng)過近1個月的平行對比實(shí)驗(yàn),并每隔5 d取CASS池和SMBBR反應(yīng)池出水進(jìn)行測定,對CASS工藝和SMBBR工藝處理發(fā)酵類制藥廢水各污染物的去除效果進(jìn)行分析。
3 結(jié)果分析與討論
3.1 COD的去除效果對比
CASS工藝和SMBBR工藝對COD的去除效果對比見圖2。
從圖2可以看出,進(jìn)水的COD在970~1 460 mg/L,水質(zhì)變化波動較大,隨著反應(yīng)的不斷進(jìn)行,CASS和SMBBR工藝對COD的去除率分別為65.88%~78.13%和63.12%~80.52%,平均去除率分別為72.54%和72.81%。兩種工藝對COD的去除率相差不大,但是SMBBR在進(jìn)水COD較高時其對應(yīng)的去除率高于CASS工藝,主要是因?yàn)樵赟MBBR工藝中,加大水量時,生物填料依然能夠保留大量的生物膜,使SMBBR系統(tǒng)的抗沖擊性增強(qiáng)。在前13 d里CASS池的出水效果優(yōu)于SMBBR工藝,分析原因是由于進(jìn)水COD不斷降低,SMBBR系統(tǒng)中微生物降解有機(jī)物的速率較小,其降解能力不能充分發(fā)揮所致。在實(shí)驗(yàn)后期,隨著進(jìn)水COD的不斷增大,促進(jìn)了SMBBR載體上的生物膜微生物的生長,提高了降解速率,故COD去除率得到了提高[7]。和CASS工藝相比,SMBBR具有較高的COD負(fù)荷率,較高的空氣氧利用率且微生物的食物鏈長等優(yōu)勢。
3.2 NH3-N的去除效果對比
CASS工藝和SMBBR工藝對NH3-N的去除效果對比見圖3。
從圖3可以看出,進(jìn)水的NH3-N在310~370 mg/L,CASS和SMBBR工藝對NH3-N的去除率分別為25.53%~29.77%和29.17%~33.3%,平均去除率分別為27.61%和29.96%。結(jié)果表明,SMBBR脫氮效果略好于CASS工藝。這兩種工藝對NH3-N均有一定的去除效果,但是由于進(jìn)水NH3-N較高,碳源不足,故二者對NH3-N的去除率并不是很高。穩(wěn)定運(yùn)行后,SMBBR出水的NH3-N始終保持在260 mg/L以下,最低達(dá)到220 mg/L。與CASS工藝相比,廢水與SMBBR填料上的生物膜接觸得更加頻繁,懸浮填料有利于硝化細(xì)菌的聚集,載體上含有豐富的高活性硝化菌和亞硝化菌,這些細(xì)菌極易吸附生長于SDC-03型載體表面,可避免因水力沖刷而流失,系統(tǒng)的生態(tài)結(jié)構(gòu)在載體上保持著較穩(wěn)定的動態(tài)平衡,故SMBBR工藝對NH3-N的去除率高于CASS工藝。但是在第11天時,CASS工藝的去除率高于SMBBR工藝,分析原因是由于隨著反應(yīng)的不斷進(jìn)行,SMBBR中填料的親水性不斷增強(qiáng),填料呈現(xiàn)中間懸浮狀態(tài),動力消耗減少,曝氣量相對減小,溶氧相對降低,較低的溶氧優(yōu)先被活性更強(qiáng)的異養(yǎng)菌利用以降解有機(jī)物,而無法滿足硝化菌進(jìn)行硝化反應(yīng)所需,直接導(dǎo)致出水的NH3-N較高,在重新調(diào)整曝氣量后,出水的NH3-N有所降低。
3.3 TP的去除效果對比
CASS工藝和SMBBR工藝對TP的去除效果對比見圖4。
從圖4可以看出,進(jìn)水的TP在37.65~45.76 mg/L,隨著反應(yīng)的不斷進(jìn)行,CASS和SMBBR工藝對TP的去除率分別為66.09%~73.60%和79.14%~85.75%,平均去除率分別為69.27%和82.71%。從圖中可以明顯看出,SMBBR工藝對發(fā)酵類制藥廢水TP的去除效果優(yōu)于CASS工藝。分析原因是由于CASS反應(yīng)池內(nèi)可形成厭氧、缺氧、好氧交替的環(huán)境,具有一定的脫氮除磷功能,但是CASS池回流比的大小影響了釋磷菌的數(shù)量和除磷的效果[8],反應(yīng)器在運(yùn)行過程中厭氧環(huán)境出現(xiàn)的時間很短,厭氧階段并不明顯,只是在沉淀階段的后期或排水階段出現(xiàn)了厭氧段,而且由于可利用的溶解性有機(jī)基質(zhì)不足,使得聚磷菌沒有完全釋磷[9],而厭氧段的釋磷量與好氧段的吸磷量具有良好的正相關(guān)性[10],從而使其在下一周期中的好氧階段吸磷效果差。而SMBBR填料上附著生長的微生物為世代時間長、生長緩慢的細(xì)菌創(chuàng)造了良好的生長環(huán)境[11]。由于聚磷菌、硝化菌、反硝化菌及多種其他的微生物共同生長在一個系統(tǒng)內(nèi),SMBBR系統(tǒng)有良好的厭氧→缺氧→好氧這樣的一個過程,能將聚磷微生物經(jīng)過厭氧釋磷后直接進(jìn)入生化效率較高的好氧環(huán)境,聚磷菌在厭氧區(qū)形成的吸磷動力可以充分利用,填料上的微生物可以完整地經(jīng)過厭氧→好氧環(huán)境并完成磷的厭氧釋放和好氧吸收過程,使磷的去除率得以提高。正是由于這些特點(diǎn),使SMBBR系統(tǒng)的除磷效果優(yōu)于CASS系統(tǒng),且抗TP沖擊能力比CASS工藝更有優(yōu)勢。
3.4 色度的去除效果對比
CASS工藝和SMBBR工藝對色度的去除效果對比見圖5。
圖5 CASS和SMBBR工藝對色度的去除效果
發(fā)酵類制藥廢水色度較高,進(jìn)水色度在150~200倍。CASS池出水色度在130~180倍,而SMBBR池出水色度在120~155倍,CASS工藝和SMBBR工藝對發(fā)酵類制藥廢水色度的平均去除率分別在12.45%和22.32%。對比之下,SMBBR工藝對色度的去除率高于CASS工藝。分析原因是因?yàn)樵赟MBBR系統(tǒng)中廢水與懸浮填料充分接觸混合,含有發(fā)色基團(tuán)的大分子污染物首先被截留并被填料上附著的生物膜吸附,進(jìn)而在水解酸化菌的作用下得到降解脫色,這是物理吸附與生物降解的聯(lián)合作用過程,由于SMBBR上的生物量較大,因此對色度的去除效果較穩(wěn)定[12]。但是在第11天時,由于進(jìn)水色度驟然降低,CASS池的去除率隨進(jìn)水色度的降低而相對有所提高,而SMBBR中由于SDC-03型填料親水性的不斷增強(qiáng),相同的曝氣量下對生物膜的沖刷作用相對增大,填料上的生物量有所波動,SMBBR的去除率有所下降。后期通過調(diào)節(jié)曝氣量,使SMBBR的去除率趨于穩(wěn)定。
3.5 SS的去除效果對比
CASS工藝和SMBBR工藝對SS的去除效果對比見圖6。
發(fā)酵類制藥廢水的特點(diǎn)之一是懸浮物含量高且隨水質(zhì)水量變化大。由于廢水中SS主要為發(fā)酵的殘余培養(yǎng)基和發(fā)酵產(chǎn)生的微生物菌體[2],故進(jìn)水中SS含量隨水質(zhì)水量的變化波動較大,在270~630 mg/L之間變化。而SMBBR工藝對SS的平均去除率為76.63%,高于CASS工藝的70.26%。分析原因,一方面發(fā)酵類制藥廢水水質(zhì)水量變化大,水力負(fù)荷較大,而在CASS系統(tǒng)中曝氣量比較大,氣流和水流對污泥顆粒物有很大的沖刷作用。CASS反應(yīng)池中污泥質(zhì)量濃度為3 500~4 500 mg/L,比SMBBR系統(tǒng)高3~4倍,所以出水的SS較高。另一方面是由于SMBBR系統(tǒng)填料的截留作用、膜的吸附作用以及膜表面沉積層的篩濾、吸附作用可將有機(jī)物截留于反應(yīng)器中并繼續(xù)降解[13],使得SMBBR系統(tǒng)中的生物降解作用增強(qiáng),SS的去除率高于CASS工藝。
4 結(jié)論
(1)通過SMBBR與CASS工藝的對比實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),SMBBR工藝對去除發(fā)酵廢水中TP、色度、SS的優(yōu)勢更為明顯,SMBBR工藝對TP、色度、SS的平均去除率比CASS工藝分別高出約14%、10%、7%左右。SMBBR對NH3-N的平均去除率為29.96%,對COD的去除率為72.81%,相比于CASS工藝的27.61%和72.54%無明顯優(yōu)勢,但抗沖擊能力較強(qiáng),出水相對穩(wěn)定。
(2)SMBBR反應(yīng)器相比于CASS反應(yīng)器的優(yōu)勢在于:微生物量大,對水質(zhì)水量適應(yīng)性強(qiáng);生物膜含水率比活性污泥低,剩余污泥少,無污泥膨脹現(xiàn)象,污泥處置費(fèi)用低;無需設(shè)置回流,懸浮填料動力消耗少,曝氣量小,能耗較低。綜合考慮,SMBBR工藝的處理效果不但略高于CASS工藝,而且控制更加靈活、運(yùn)行管理更為簡單。
(3)在北方地區(qū),相同運(yùn)行參數(shù)下處理發(fā)酵類制藥廢水,SMBBR工藝效果優(yōu)于CASS工藝 。SMBBR工藝中懸浮填料對細(xì)菌的聚集作用比較明顯。
如需要產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù),請撥打服務(wù)熱線:13659219533
選擇陜西博泰達(dá)水處理科技有限公司,你永遠(yuǎn)值得信賴的產(chǎn)品!
了解更多,請點(diǎn)擊itjobsdelhi.net